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山东某化工车间2005“9.6”一般灼烫事故

  
评论: 更新日期:2024年05月03日

2005年9月6日晚,联合装置生产,当班班长是刘某,因联合装置新加一台薄膜蒸发器,需要现场排放残液,人员紧张,一万吨DMC装置停工,车间协调,调动一万吨DMC装置刘某到联合装置帮忙排残液。刘某和联合装置精制岗位的王某一起排残液,王某打开薄膜蒸发器下液储罐排残液的下料阀,因残液太稠,出料口有点堵,出料很慢,王某就站到梯子上,去开薄膜蒸发器下液储罐上的风线阀,给储罐内加压,刚开了几圈后,残液流的稍微快了一点,然后王某又开了一点,残液一下从出料口喷了出来。当时刘某站在排料桶旁边,刘某看到残液喷出,就迅速跑开了,当刘某回头看时,发现王某正倒在地上,下半身全是残液,刘某赶快给王某某脱衣服,当时衣服就不好脱了,刘某就把王某的衣服撕烂了脱掉衣服,然后送王某到操作室,通知车间值班人员。当晚车间值班人员赶紧送王某去了医院。

事故原因:

1、操作工艺改变后未及时给员工进行培训。

2、未能及时制定统一的操作程序。

3、没有及时补办变更通知申请单,对新的危险源未采取防范措施。

4、员工缺乏实践经验,安全意识差。

事故责任人及处理情况:

1、王某作为操作工发现问题后,未能及时向班长汇报,擅自处理造成烫伤负主要责任扣罚200元。

2、当班班长刘某负有主要领导责任扣罚100元。

3、车间技术负责人未及时给员工进行培训,负有技术培训不利责任扣罚100元。

4、车间安全员负安全教育不利责任扣罚50元。

5、车间主任负责全面工作负全面领导责任扣罚50元。

防范措施:

1、制定详细的排放残液操作步骤,严格执行。

2、按QHSE变更程序严格管理。

3、排放残液处加挡隔板防护。

4、坚持“四不放过”原则,使全体员工受到教育。

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